水輪發(fā)電機調速器抽動(dòng)原因幾點(diǎn)分析
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作者:cqkh8888
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發(fā)布時(shí)間: 2018-05-11
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調速器抽動(dòng)是指在機組空載或并網(wǎng)運行工況、自動(dòng)平衡狀態(tài)下,導葉接力器等幅或非等幅周期性快速往復移動(dòng),嚴重時(shí)動(dòng)幅較大,其結果影響調速器對機組轉速的正常調節
調速器抽動(dòng)是指在機組空載或并網(wǎng)運行工況、自動(dòng)平衡狀態(tài)下,導葉接力器等幅或非等幅周期性快速往復移動(dòng),嚴重時(shí)動(dòng)幅較大,其結果影響調速器對機組轉速的正常調節,出力波動(dòng)較大,嚴重危及機組、電網(wǎng)的安全和穩定運行。其表現為:調速器主配壓閥不停上下抽動(dòng),壓油裝置油泵啟動(dòng)頻繁,機組有功功率不能穩定運行在某一給定值,而且一直在波動(dòng)。
2 重慶發(fā)電機回收調速器工作原理及調節方式
水輪機調速器的工作原理基本上就是將轉速信號(機組頻率)與電網(wǎng)頻率(給定頻率)進(jìn)行對比,根據其差值給予電液轉換器一個(gè)操作接力器開(kāi)或關(guān)的信號(命令)來(lái)控制水輪機過(guò)水流量從而調節水輪機轉速的作用。
調速器主要調節方式主要以下幾種:
?。?)頻率調節:主要在開(kāi)機空載時(shí)的運行工況,機組頻率和給定頻率進(jìn)行對比,如果機組轉速大于給定頻率時(shí),調速器作用于接力器,關(guān)小導葉,過(guò)水量減小,機組轉速下降,反之,開(kāi)大導葉,過(guò)水量增加,機組轉速上升。
?。?)開(kāi)度調節:調速器實(shí)時(shí)檢測導葉開(kāi)度,并和給定導葉開(kāi)度進(jìn)行比較,大于給定,則關(guān)導葉,小于給定開(kāi)度則開(kāi)導葉。
?。?)功率調節:調速器實(shí)時(shí)檢測機組功率,并和給定功率進(jìn)行比較,大于給定,則關(guān)導葉,小于給定則開(kāi)導葉。
根據以上調速器工作原理和上圖不難看出調速器抽動(dòng)由主要以下幾種:
?。?)測頻單元故障,在空載運行時(shí),自動(dòng)處于“頻率”工況。在電網(wǎng)頻率正常情況下,其機內PID運算的頻率差量△f(K)=f網(wǎng)-f機,空載跟蹤工況=f給-f機。當測頻單元測量的的機組或系統頻率有故障時(shí),△f(K)超出死區,調速器將會(huì )根據測得頻率△f(K)不停動(dòng)作,時(shí)開(kāi)時(shí)關(guān),造成嚴重抽動(dòng),此類(lèi)故障出現原因較為復雜,有可能測頻單元質(zhì)量不可靠、使用時(shí)間過(guò)長(cháng)原件老化、柜內環(huán)境過(guò)高等原因,2004年黃龍灘電廠(chǎng)1號機組經(jīng)常出現負荷從額定降到零的溜負荷現象,并伴有抽動(dòng)現象,并且季節性出現,即環(huán)境溫度高時(shí)出現,檢查柜內溫度較高造成測頻單元測量值波動(dòng)過(guò)大,加裝已冷卻風(fēng)扇后這一現象消除。
?。?)導葉反饋傳感器:當調速器工作在開(kāi)度運行時(shí),實(shí)時(shí)檢測當前開(kāi)度與給定進(jìn)行比較,當導葉傳感器測得數據不穩定時(shí)勢必引起調速器不停地調節,造成抽動(dòng),此類(lèi)故障較為容易處理,如果是傳感器本身原因可進(jìn)行更換,另一類(lèi)為機組運行在振動(dòng)區間,傳感器安裝位置不合適,造成傳感器測量數據不斷上下波動(dòng)引起的調速器抽動(dòng),只有選擇重新安裝或犧牲靈敏度進(jìn)行處理。
?。?)功率變送器引起的抽動(dòng),此類(lèi)故障較好判斷,將調速器有功率模式切為開(kāi)度模式,如果抽動(dòng)消失,測檢查功率測量單元及測量回路
?。?)主配壓閥閥芯位移傳感器故障或零位不合適造成的抽動(dòng),這種情況較為常見(jiàn)。主配壓閥閥芯位移傳感器主要反映主配壓閥活塞的位置,主要作為調速器內環(huán)控制的反饋,正常是調速器按要求調整完畢后應該在一固定位置,反應主配壓閥活塞在中間位置,但位移傳感器安裝不合理,機組運行時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng),將固定的傳感器位移發(fā)生變化,造成位移測量值和主配壓閥實(shí)際不一至,電為達到電氣的零點(diǎn),會(huì )使主配抽動(dòng)和傳感器顯示波動(dòng)。另一類(lèi)是由于傳感器本身選型造成的,主配位移傳感器器由線(xiàn)性電阻做成,但如果選用導電塑料電阻軌型(接觸式傳感器),隨著(zhù)調速器調整活塞移動(dòng),長(cháng)時(shí)間則可能出現磨損,從而引起調整的不平衡,引起調速器抽動(dòng),黃電1、2號機組調速器曾多次出現此故障,后通過(guò)QC方法解決,主要解決辦法,更換非接觸式位移傳感器,并合理安裝,滿(mǎn)足現場(chǎng)要求。
?。?)還有很多別的原因引起的抽動(dòng),一次調頻和二次調頻之間沖突引起的抽動(dòng),監控系統負荷給定一般認為為二次調頻,調速器自身調頻為一次調頻,當一次調頻動(dòng)作時(shí),往往二次調頻往相反方向動(dòng)作,產(chǎn)生矛盾造成抽動(dòng),解決辦法,當一次調頻動(dòng)作時(shí),上送信號至監控系統,閉鎖監控調整。
?。?)調速器隨動(dòng)系統死區補償過(guò)大,產(chǎn)生過(guò)調或欠調,導致監控不停發(fā)出增減負荷命令,導致調速器抽動(dòng)等等,這需要調整好調速器參數,和監控系統配合一致。
?。?)機械部分主配回復不到零位,主配調整后,正常時(shí)應立即恢復至機械零位,如果機械零位不正常,調整負荷至目標之后,有兩種情況:如果機械零位偏開(kāi),電氣部分不控制,但負荷繼續增加,超出死區后,電氣動(dòng)作減負荷,往返控制造成調速器抽動(dòng);如果機械零位偏關(guān),電氣部分不控制,但負荷減少,超出死區后,電氣動(dòng)作增負荷,往返控制造成調速器抽動(dòng)。